由“8个”变“1个” 改“二小时” 为“5分钟”
运河煤矿自创端头液压支架试用创神奇
由运河煤矿自行研制的ZZT2500/19/31型自移单摆式小型端头液压支架,于2010年底在该矿8307综采工作面投入试用,其安全、灵活、便操作的优秀表现,倍受一线职工的青睐,而其所创出的“原来耗时两小时,如今轻松5分钟”的高效率更令人惊叹,令人折服。
以往,运河煤矿综采工作面下端头支护通常使用单体液压支柱,正常作业也要花1小时左右,而支、回期间极易遇到顶板冒落,很多的时候需要2个多小时,工人费时费劲不说,而其支护强度低、效果差,多次出现切顶线处冒落,严重影响着综采设备高效率地发挥。为了改变现有状况,运河煤矿决定以改变支护方式来破解这一制约瓶颈。在采用端头液压支架进行支护的方案提出后,运河煤矿又遇到了难题:矿综采工作面受地质等条件限制,皮带顺槽与工作面交接处的空间狭小,而全国各液压支架生产厂家的端头液压支架,结构复杂体积庞大,市场现有的端头液压支架无法与矿综放设备配套使用。怎么办?“拿来不行,我们就自己动手!”该矿机电科受命成立起专题科研小组,开始了自主研发。
技术人员深入一线,测量数据,精心调研,多方论证,制定方案,在废寝忘食的两个月后,ZZT2500/19/31型自移单摆式小型端头液压支架问世了。其吸收了传统支架优点,又从实地实用的角度出发,减小液压支架的整体长度,
新式端头液压支架随即在8307综采工作面投入了试用。将端头液压支架布置在转载机后,其切顶线与基本架一致,与锚网支护配合使用,共同完成采空区附近的支护工作,大大减轻了工人的劳动轻度,缩短了下端头的支护时间,提高了生产效率。
一线职工对于该支架的适用情况更是交口称赞:
“以前要挪柱子挪10棵、8棵,现在只用移一个支架,省劲省大了”
“动动液压阀,5分钟就能搞定拉移,真是省事”
“再也不用担心头顶会有矸石落下,我可以安心操作了”
“不算不知道,一算吓一跳。原来每班需要3个端头支护工工作2小时左右,现在仅需要单人操作5分钟,相当于延长每天生产时间6小时、每天节省叁个人工,既节俭年人工费用,又可每年单面多采原煤近20万吨!”
据悉,经过多方论证,该设备结构简单、制造成本低,安全性能好,自动化程度高、操作简便快捷、工作效率高、经济效益好,极具推广和应用价值,该项目日前已着手申报集团及省科技创新项目,设备也将申请国家专利。
当聪明才智延变为科学技术,当科学技术运用于安全生产,其唤发出的无穷力量再一次证明“科学技术是第一生产力 ”,新型端头液压支架的诞生和应用是运河矿注重科技创新,坚持“科技兴安、科技增效、科技强企”取得的又一成果。加快科技成果转化,让更多的新科技、新工艺应用于生产建设,必将成为推动运河煤矿健康发展道路上的强劲力量。
正在记者完成采访截稿之时,从该矿综采二区传来讯息:新近研发适用于综放工作面的“伸缩式叁排四柱L型端头液压支架”已落户该工区5306工作面,在经过短暂调整后,即将投入试用阶段。我们和工区职工一样,都在关注着、并期待着再一个“神奇”的创造……
(王冬 王育 巩玉栋)
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