4天 5个项目 6个管理人员 14个维修工
面对时间紧、任务重,维修力量薄弱,没有经验借鉴的实际,该厂6个管理人员采取项目负责制,紧跟现场,和14个维修工一起,利用4天放假检修时间,成功完成了5个项目的改造,为该厂下一步的安全生产蓄力造势。
提高工效,改造合介泵管路。合介泵和磁选机是洗煤系统的心脏部位,过去由于停机回流和压力冲击会造成合介泵两边受堵,介质将泵充盈无法正常启动,两个合介泵也不能实现一用一备,该厂在每个泵原有一道阀门的基础上又增加了一道阀门,这样就可以保证分别关闭,清理疏通管道,保障了心脏部位的动力。同时,改造后的风管,也使合介桶内搅拌介质的速度由过去的40-60分钟提高到了20-30分钟,大大节省了系统调整速度。
节支降耗,改造精煤筛。过去无论精煤颗粒大小都要进入精煤筛脱介,造成大块煤将筛子砸坏的现象,需要维修工拆下来焊补后再安装,就得占用叁个小时的正常生产时间,且焊补效果不理想,更换新筛子的频率为每周一次,一个精煤筛价值7800元,每个月就是3万多元,该厂加大了分析筛的筛孔,精煤按照颗粒大小“兵分两路”,含水量低的大颗粒煤绕开离心机直接进入皮带,含水量高的低于
挖潜增效,改造旋流器入料槽。过去的入料槽是方形的,且与旋流器入口是斜对的,旋转着下来的煤改变了惯性,东碰西撞,经常造成拥堵现象,制约了洗煤量,限制了生产强度。经过改造后的入料槽变为圆筒,与接口同心,旋转着下来的煤可以保持转动着的状态直接进入旋流器,发挥了旋流器应有的作用,且为下一步增大洗煤量扫清了路障。
防微杜渐,加固原煤分级筛。由于震动,原煤分级筛时有发生开焊、毁损的现象,使进入洗煤系统的原煤不标准,从而影响洗煤的质量。该厂防微杜渐,未雨绸缪,充分利用检修时间,全方位、多角度将其加固,确保安全生产。
优化设计,浓缩池管路改造。叁楼四楼的洗煤系统经常冒漏液体,究其原因,是因为浓缩池管路设计不合理。原设计两个浓缩池为一用一备,进水管为
作为运河煤矿的新建项目,洗煤厂在实践中摸索经验,在总结中思考提升,在各级领导的关心关注下,逐步走向快速高效发展之路。
(运河煤矿 张爽)
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