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运河煤矿洗煤厂节日检修为安全生产蓄力造势

2011-05-12 责任编辑:集团公司

4 5个项目 6个管理人员 14个维修工

运河煤矿洗煤厂节日检修为安全生产蓄力造势

55晚上十点,运河煤矿洗煤厂厂长李艳春接到了矿长高立群的电话,询问节日期间检修项目进展情况。当时,该厂旋流器入料槽改造项目遇到了瓶颈,由于测量误差起吊之后槽口与接口处不同心,无法焊接,高矿长的电话犹如一针强心剂,为已经加班加点奋战了4天的维修人员鼓舞了干劲……,凌晨零时叁十分,旋流器入料槽项目改造完工,标志着该厂节日期间的5个检修项目圆满结束。

面对时间紧、任务重,维修力量薄弱,没有经验借鉴的实际,该厂6个管理人员采取项目负责制,紧跟现场,和14个维修工一起,利用4天放假检修时间,成功完成了5个项目的改造,为该厂下一步的安全生产蓄力造势。

提高工效,改造合介泵管路。合介泵和磁选机是洗煤系统的心脏部位,过去由于停机回流和压力冲击会造成合介泵两边受堵,介质将泵充盈无法正常启动,两个合介泵也不能实现一用一备,该厂在每个泵原有一道阀门的基础上又增加了一道阀门,这样就可以保证分别关闭,清理疏通管道,保障了心脏部位的动力。同时,改造后的风管,也使合介桶内搅拌介质的速度由过去的40-60分钟提高到了20-30分钟,大大节省了系统调整速度。

节支降耗,改造精煤筛。过去无论精煤颗粒大小都要进入精煤筛脱介,造成大块煤将筛子砸坏的现象,需要维修工拆下来焊补后再安装,就得占用叁个小时的正常生产时间,且焊补效果不理想,更换新筛子的频率为每周一次,一个精煤筛价值7800元,每个月就是3万多元,该厂加大了分析筛的筛孔,精煤按照颗粒大小“兵分两路”,含水量低的大颗粒煤绕开离心机直接进入皮带,含水量高的低于25mm的小颗粒煤直接进入离心机,离心机不会再超负荷运转了。这样一来,只需23个月更换一个精煤筛,大大降低了维修费用,在减轻了维修工的劳动量同时,把精煤的含水量也控制正常的范围之内。

挖潜增效,改造旋流器入料槽。过去的入料槽是方形的,且与旋流器入口是斜对的,旋转着下来的煤改变了惯性,东碰西撞,经常造成拥堵现象,制约了洗煤量,限制了生产强度。经过改造后的入料槽变为圆筒,与接口同心,旋转着下来的煤可以保持转动着的状态直接进入旋流器,发挥了旋流器应有的作用,且为下一步增大洗煤量扫清了路障。

防微杜渐,加固原煤分级筛。由于震动,原煤分级筛时有发生开焊、毁损的现象,使进入洗煤系统的原煤不标准,从而影响洗煤的质量。该厂防微杜渐,未雨绸缪,充分利用检修时间,全方位、多角度将其加固,确保安全生产。

优化设计,浓缩池管路改造。叁楼四楼的洗煤系统经常冒漏液体,究其原因,是因为浓缩池管路设计不合理。原设计两个浓缩池为一用一备,进水管为500毫米,出水管为350毫米,因此常常拥堵使得其他连接着的设备液体冒漏,必须同时开启两个才能满足生产需要。在兄弟单位机修厂的承接下,改造后的管子为750毫米,不但轻松应对正常生产还可以实现互备。

作为运河煤矿的新建项目,洗煤厂在实践中摸索经验,在总结中思考提升,在各级领导的关心关注下,逐步走向快速高效发展之路。

 

(运河煤矿  张爽)

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