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安居煤矿:运转工区主排水泵维修纪实

2015-06-25 责任编辑:安居煤矿&苍产蝉辫;刘大领

安居煤矿因井深等原因,中央泵房的主排水泵为千米扬程,额定排水量为420 m3/h,电机功率高,泵的体积重量大。井下四台泵安装运行于20128月份,一直未进行过上井大修过,所排水的水质有掘进迎头到单面生产,再到双面生产,排水的浑浊程度可想而知,由最初的上水量580m3/h,现减少到不足400 m3/h

流量的减少就是电耗的增加,因为上水量的减少,每天增加排水时间约3个小时,就相当于增加了电量约6700kW·h,每天就多花4千多元,一个月增加了十多万的电费。不算不知道,一算吓一跳,心疼啊。大泵大修成了运转工区的一大心病,因为没有拆检过,更别说组装了。但大泵外修又成了矿领导的一大心病,运进运出,加上外修,经咨询厂家,这一台泵不算运费就约十多万元的维修费,可是不小的一块费用啊!

安居煤矿运转工区组织相关技术和维修人员开会研究方案和措施,又积极跟泵厂家技术人员请教沟通,特别是在矿领导的鼓励下,决定自修。大泵自修,说起来简单,实施起来确实困难。首先大泵从井下泵房吊装、运输到上井,每一个环节都不敢掉以轻心,自重近9吨,泵房运输的狭窄通道,一步措施不到位都有可能对设备和人员造成伤害。在现场吊挂钢丝绳作为起吊横梁,对叁个大阀门分别用支柱和液压顶支起来固定牢靠,防止泵体吊出后阀门整体下沉。

在经过经两天的起吊准备和螺栓拆卸的工作完结后,泵体在两个5吨的手拉葫芦的操作下,缓缓的后移和电机拖开,再在侧旁手拉葫芦的牵引下,有侧面移开基础挪移到准备好的大平板车上,上下和先后的设备间隙,狭小的空间给泵体的挪移带来了很大的困难。但在现场人员的统一指挥下,在几个手拉葫芦灵巧的操作下,泵体还是稳稳的坐在了平板车上。

拆泵,不是想象的破拆,我们想到的是怎么组装。没有经验,就用我们常用的老办法,一头拆,做记号,顺序放。边拆卸,边做记号,边进行测量做记录。我们要的是数据,和厂家技术人员联系比对原始数据,查看哪些配件需要更换。拆泵的过程中,维修人员的积极性特别高,都想一睹各配件的芳容,更想在这一次的修理中掌握一技之长。挤占了机修厂的见方的空间,插空的利用机修厂的行车吊。拆卸的专用工具都没有,但工作的激情也增强了创造力,能制作的工具自己加工,理解不透的就研究图纸,与厂家的技术人员电话沟通。

第一台主排水泵经过不懈的努力,拆卸、检查、配件梳理,需更换的配件提报等很快完成。 在等配件的过程中,先后把泵壳体密封槽、导叶轮、轴承套、主轴等进行清理除垢、除锈,为组装先做好准备工作。随着配件的到来,我们尽快转到组装的过程中来。在组装前因机修厂场地紧张,行车吊也不能长时间给用,我们又对工广内的厂房想了个遍,找了个遍,最终找到了比较适用的设备库房,通过和物管科沟通协调,我们又带着泵的全部家当转战设备库房。

组装,要的更是精益求精,虽不是精密仪器,但配件之间要的是间隙符合规定,密封要的是滴水不漏不渗,平衡要的是转动灵活等等。在组装过程中,维修人员每一件,每一个工序都一丝不苟,叶轮的固定,轴套的定位等定人定质量。当整个泵体的固定丝杠紧固时,所有人员的脸上都洋溢着笑容,这是成功的喜悦,也是工作的自豪。

轮着大锤敲打紧固大螺栓的声音,就像预先奏响的成功的乐章一样,让每个人的双臂更有力。能自修的不外修,不仅节省了维修费用,也为该矿技术人员提供了一次绝好的实践机会。同时,也为该矿雨季叁防筑牢了安全防线。泵下井安装后,该矿将接着对其它叁台泵上井大修,事实证明我们能行!

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