由于义桥煤矿4302综采工作面过火成岩侵入区段,造成洗选末煤在浓缩池难以沉降,且煤泥压滤异常艰难,大面积粘包,该矿洗煤厂采取了一系列切实可行的措施,加快浓缩池末煤下降速度,解决主洗系统水循环问题,保障了洗选系统正常运转。
该厂将4302综采工作面受火成岩侵入区段的煤矸分出、分运、分储,待洗选系统正常后,再进行返洗;及时与浓缩池药剂厂家沟通,并邀请技术人员现场指导,更换沉降药剂;及时冲洗压滤机滤布。通过采取以上措施,浓缩池煤泥沉降速度大大加快,水质得以改善,保证了洗选系统运行正常。
在保证洗选系统运行正常的情况下,加大力度对洗选技术进行复核,即对主要的洗选设备无压叁产物重介旋流器的密度场进行检测,利用浓度壶每班检测一次洗选密度的煤泥含量,保证煤泥含量保持在30%,以防假密度的形成,从而确保精煤产出率最大化。对于粗煤泥的分选设备TBS进行单机检查,综合分析TBS不能实现功能最优化的技术原因,为下一步达到较好地洗选效果提供技术数据和有效措施。
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