近日,阳城煤电积极践行“过紧日子”的理念,通过锅炉“低氧量”燃烧技术,有效降低厂用电和环保耗材费用,节省各类费用9万元。
迎峰度夏期间,机组负荷率较高,不仅烟尘数据难以控制,厂用电率还居高不下。为解决这一难题,电厂技术人员决定打破常规,尝试使用锅炉“低氧量”燃烧技术。传统的高温燃烧技术需要大量的氧气供应才能实现燃料的充分燃烧,而“低氧量”燃烧技术通过在燃烧过程中控制氧气的供应量,实现燃料的低氧燃烧,可以大幅降低燃烧过程中的氮氧化物和颗粒物的排放,降低环保数据,从而减少环保耗材的投入,同时降低厂用电量。
为确保“低氧量”燃烧技术的应用不影响锅炉的稳定运行,电厂技术人员通过深入研究锅炉燃烧原理、烟尘折算公式及变化规律,采用分阶段降低锅炉氧量的方法,不断进行摸索试验和总结,最终将机组高负荷运行期间的锅炉氧量控制在2%-2.5%之间,既保证了燃料的充分燃烧,又减少了氮氧化物和烟尘的排放。迎峰度夏期间,通过锅炉“低氧量”燃烧技术的应用,降低锅炉风机电流,节约用电量约10万度,减少环保耗材开支约5万元,累计节省9万余元,节支降耗成果显着。
阳城煤电将持续践行过紧日子的理念,深入研究风烟、汽水系统和各主辅机设备的运行工况,深挖机组潜力,将节支降耗工作做实做细。
文丨郭宗鲁 图丨吴昊(阳城煤电)
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