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霄云煤矿洗煤厂矸石箱改造提效益

2014-07-23 责任编辑:集团公司

 

5月31日,霄云煤矿于早9点至晚12点停产,要求全矿各区队对所有的设备进行大检修。洗煤厂充分利用此次检修时间,着重对主洗车间叁楼原矸石箱进行了结构改造,经过施工人员长达十二个小时的不懈努力,安装工程顺利完成,新安装的矸石箱经过一个多月的生产运行,在提高原煤入洗率上取得了显着效果,达到了预期目的。

 

自二季度以来,霄云煤矿1307工作面遭遇断层,煤质差,在原煤中夹矸现象时有发生,具洗煤厂浮沉室浮沉实验数据显示,矸石含量可高达30%,虽经动筛车间手选矸石和破碎机的双重处理,矸石量仍较大,使得原煤入洗量不得不由设计的每小时180吨减小至每小时90吨。又因煤炭黄金十年一去不复返,煤炭市场持续低迷给整个煤炭行业带来巨大的冲击和挑战。为了积极应对此次危机,矿领导狠抓煤炭质量,把提高煤炭质量作为改善矿井经济效益的重点工作严抓、细管,并要求原煤不外卖,实行原煤全入洗。两者供洗上的冲突,使洗煤厂入洗难度加大。

 

管路、溜槽的使用维护一直是重介质洗煤厂的管理问题,由于介质管路、溜槽输送、承载的是硬度大、腐蚀性强的介质悬浮液或煤介混合物,因此,与煤泥水的输送管道、承载溜槽相比,介质管路、溜槽的磨损速度快,这些过流设施的严重磨损不仅造成了大量的材料浪费和介质的跑、冒、滴、漏,而且频繁的更换维修,增加了工人的劳动强度,加大了生产成本,甚至直接影响生产的正常进行。因此,如何采取有效措施改善管路的结构,成为洗煤厂领导们持续关注的一个问题。

 

霄云煤矿洗煤厂最初的设计是经主洗四楼无压叁产物重介旋流器组分选出精煤、中煤、矸石叁种物料,采用箱式结构承接,然后再通过叁条不同的管道分别连接至主洗叁楼的精煤、中煤、矸石弧形筛,而这叁条管道中,尤以矸石管道最长。在管道的末端,通过一个歪脖,连接到一根长约2m的管子,经管子再分出四支直径约25cm,长约1.2m的小管子,直接进入矸石箱,然后再依靠自身重力和旋流器排出物料的压力惯性沿矸石箱底部排料口进入下一环节,即脱介筛前接料箱,由接料箱进入矸石脱介筛脱介处理。由于利用旋流器分选需要一定的分选压力,因而从旋流器排出的物料也就带有一定压力,对承接分选产物的箱体的冲击力较大,尤其是承接矸石产物的矸石箱,因矸石密度大,粒度大,4条狭小的管子明显的承载不了巨大量的矸石,很容易堵塞磨损。一旦开始磨损,维护非常困难,几乎每天都得焊补。而管子一旦堵塞,则必须停机对管子进行拆装处理。不仅拆装强度大、高空作业危险系数高,而且管道投开“一泻千里”的矸石与介质混合物,卫生清理难度之巨大,是常人无法想象的……最重要的一点,在全矿分分秒秒抓入洗的紧张形势下,停机两叁个小时的拆装处理,是全矿所无法接受的。这也可以说是洗煤厂影响生产的第一大限制性因素,动筛车间反洗皮带的安装,一大部分就是为了缓解停机压力。

 

为了进一步提高原煤入洗率,降低洗煤厂意外事故停机处理的频率,洗煤厂耗巨资,对矸石箱进行了改造处理。新型的矸石箱,造价12万元,是一个为长约3500mm,宽2500mm,高为800mm的长方形箱体,巨大的矸石箱内部加了铺设新型耐磨材料,贴铸耐磨瓷砖。矸石箱经过改造后,彻底解决了原矸石箱经常堵塞的状况,节约了成本,减轻了工人劳动强度,在保证生产、降低介耗,改善厂区环境等方面取得了显着效果。

 

在重介质洗煤厂中,管路、溜槽、悬浮液桶、分流箱等辅助设施,虽然不是分选设备,但它们对生产运行和各项指标的影响很大,对这些设施的维护和改进不容忽视。要积极采用新技术、新措施对设施结构进行更新改造,只有这样才能更加有效的保证洗煤生产的正常进行,改善和提高洗煤厂的分选效率、产物质量以及介质消耗等各项经济技术指标。

                                             

(霄云煤矿  李军亭)

 

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